收塵系統(tǒng)存在的問題:
1、收塵系統(tǒng)配氣不均、錯流使電廠氣流的不均勻分布更為惡化,機械除塵效率下降,剩余煙量從煙筒排出,收塵效率很低。
2、3臺排風(fēng)機并聯(lián),規(guī)格不一,入口蝶閥處煙塵堆積,影響吸風(fēng)能力。
3、噴霧煙道降溫能力不足,煙塵溫度高,風(fēng)機仍須在≥300℃的下操作。當(dāng)反射爐發(fā)生爐料塌坡和煤料跑料時,溫度驟然升高,電除塵器內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)變形,外殼開裂,支撐混凝土梁裂縫。
4、收塵系統(tǒng)的漏風(fēng)點多,排塵點多,生產(chǎn)出灰、輸送煙塵比較困難。
5、老系統(tǒng)的棒韓式電除塵器經(jīng)常發(fā)生斷線問題,振打強度不夠,級線粘接成團,分布板堵塞。石英管每年損耗達100個。經(jīng)常地更換元件和清掃工作。電除塵器操作分散,維護比較困難。電除塵器很難_持續(xù)的生產(chǎn)。
為了_冶煉廠生產(chǎn)計劃任務(wù),在原有的收塵系統(tǒng)能力不受影響的情況下,同時新的收塵系統(tǒng)也能夠正常工作生產(chǎn),并且達到粉塵治理的目的。我公司在技術(shù)改造是采取了以下措施:
1、改進工藝流程
取消原來系統(tǒng)中的集塵斗、組式旋風(fēng)收塵器、淋水冷卻器等設(shè)施,簡化余熱鍋爐和電除塵器的兩級流程。
2、采用滑動閥門,在水平方向切斷氣流,保存老排風(fēng)機室并用于支撐煙管。
3.采用盤形閥門,在垂直方向切斷氣流。縮短電收塵器的長度。解決電收塵器入口煙道總管、擴散管的布局問題。地下排水管在門形支架中穿過,設(shè)管外保護措施。
4、排氣管道利用空間交叉布置,用原來的老排風(fēng)機室,老整流機室及的新整機室的屋頂作為管道支撐結(jié)構(gòu)。管道的規(guī)格和老構(gòu)筑物加以處理。煙道下部,如整流機室、集中控制室、排風(fēng)機崗位,增設(shè)冷風(fēng)降溫裝置,解決夏季溫度生產(chǎn)的問題。
5、采用煙量自動調(diào)節(jié)裝置控制新老兩個收塵系統(tǒng)的配置。
6、在新老兩個收塵系統(tǒng)之間設(shè)集中控制室。把自動控制樞紐和技術(shù)參數(shù)的顯示及遙控操作集中一處,實行集中檢測和集中操作,提高技術(shù)和技術(shù)管理水平。
7、在操作區(qū)附近不知車間辦公室、值班室。
8、新的電收塵器規(guī)定在350℃以下操作,并與新建的余熱鍋爐同步投產(chǎn)。鍋爐突然發(fā)生故障時,煙氣可經(jīng)過噴吹煙道和補充的鋼煙道進行冷卻。為了避免新收塵系統(tǒng)受反射爐塌料、跑煤時事故的破壞,在集中控制內(nèi)設(shè)超溫警報裝置。投產(chǎn)初期并設(shè)置了臨時的超溫自動吸風(fēng)冷卻裝置。