我公司對山東高爐煤氣
布袋除塵器經(jīng)過10天的改造,終于順利完工,并經(jīng)過測試達(dá)到的排放標(biāo)準(zhǔn)。
山東某高爐煤氣
布袋除塵器改造前的狀況,布袋除塵器在使用后經(jīng)常出現(xiàn)煤氣含塵量大于 30mg/m³,布袋的壓差大于6KPa,測漏難、經(jīng)常出現(xiàn)布袋破損和脫落的問題。這是由于開爐初期爐礦波動大外,過濾負(fù)荷重、荒煤氣流不均勻,布袋安裝結(jié)構(gòu)不合理等,通過不斷改進(jìn)與調(diào)整操作,現(xiàn)在的
布袋除塵設(shè)備能夠較好的滿足生產(chǎn)的需要。
增加箱體
布袋除塵器當(dāng)初設(shè)計的時候為5個箱體,設(shè)計處理煤氣量為10*104m³/h實際發(fā)生量為8.5*104m³/h左右,過濾負(fù)荷按照使用Nomex布袋50m³考慮,但是投資后的煤氣溫度經(jīng)常持續(xù)偏高,很高的時候可以達(dá)到280℃,這種Nomex布袋,承受瞬間的溫度230℃,布袋破損的較多,因此改用玻纖布袋,承受溫度可以達(dá)到300℃,但是抗折性能差,過濾風(fēng)速較低,而實際8.5*104m³/h鄒游的煤氣流量對玻纖布袋造成的負(fù)荷過重,布袋破損較多,顧先后增加2個箱體,是箱體的總數(shù)量增加為7個,布袋過濾負(fù)荷從42.7m³/㎡·h,布袋的破損率大為減少。
箱體荒煤氣的進(jìn)氣改造
荒煤氣的進(jìn)氣方式主要有兩種:中部進(jìn)氣和下部進(jìn)氣。山東煤氣高爐
除塵器原來用的是中部進(jìn)氣的方式,但在荒煤氣進(jìn)口處的布袋磨損的較多,對增設(shè)箱體的荒煤氣有中近氣改為下進(jìn)氣后,比中部進(jìn)氣效果好。
布袋安裝結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
初期出現(xiàn)布袋脫落和骨架變形使布袋破裂的現(xiàn)象,造成煤氣含塵量超標(biāo)。其原因是布袋的卡箍長期受熱膨脹,卡不緊使布袋脫落,骨架變形是當(dāng)初設(shè)計的材料強(qiáng)度偏小且卡箍環(huán)間距大,因此逐步把禁錮的布袋物件有卡箍式改為彈簧脹圈式,并對骨架進(jìn)行改造和加固,骨環(huán)間距有原來的200該為100mm,骨環(huán)由原來的9個增加到17個,加大了骨架的強(qiáng)度,較好的解決了問題。